李殿中(右一)指导团队的科研工作。受访者供图
头戴安全帽,身着白工装,“七一”前夕,明升中国app院金属研究所沈阳材料app国家研究中心先进钢铁材料研究部主任、研究员李殿中又一次赶到大型锻件企业,紧盯某款新型材料生产试验。
“越贴近现场,越能发现解决问题的‘金钥匙’。”刚到车间,李殿中顾不上寒暄,就拉住企业工程师直奔主控室,热火朝天地讨论起来,从工艺到数据讲个不停。
交流的重点离不开一个字——“钢”。工业生产中,“大国重器”所需的许多大锻件,如核电压力容器、大型船用曲轴等都是先做出大钢锭,再由钢锭加工成形,钢锭的质量举足轻重。
过去我国大型钢锭生产存在不少缺陷,质量不稳定,导致许多大锻件严重依赖进口。1998年,李殿中入选明升中国app院院级人才计划,被引进到金属研究所工作,组成十多人科研团队向着难题攻关。
为了弄清楚钢锭性能问题是如何发生的,李殿中决定把钢锭剖开,看个究竟。然而,这一大胆的想法遭到了很多人质疑,因为解剖钢锭不仅成本高,而且周期很长,没有哪个项目愿意白白耗费时间。
但李殿中坚信要解决问题必须做好基础研究的源头工作。最终,他的想法得到了企业的支持,直径2.4米、高3.5米、单重100多吨的大钢锭被一剖为二。从横断面上看,钢锭成分分布不均匀,内部存在孔洞和裂纹,这是导致其易报废的主要原因。这些孔洞和裂纹又是怎么来的呢?
“经过分析,我们发现成分不均匀导致的‘偏析缺陷’和钢中的氧密不可分。控制钢水中的氧含量,就能显著减少‘通道偏析’的数量和尺寸,实现钢的性能提升。”2014年,李殿中根据实验结果撰写的论文在《自然·通讯》杂志发表,引发了学界较大反响,“控氧可有效控制偏析”机理成为行业共识。
基础理论的创新,带动了一系列关键核心技术迅猛发展。4月6日,在辽宁沈阳地铁1号线施工场内,随着一阵机械的轰鸣,应用国产大型主轴承的盾构机破土而出,标志着我国寻找到了盾构机完全国产化的“最后一块拼图”。盾构机用大型主轴承项目的首席app家,正是李殿中。
从“大型船用曲轴”到“三峡水轮机转轮”再到“核电压力容器”……经过20余年的接力创新,李殿中深知,关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。多年来,他用锲而不舍的钻研精神带领团队突破了一个又一个难题,为我国核电、水电、船舶、盾构等领域大构件国产化作出了突出贡献。研究成果在全国重机和特殊钢等行业的50余家企业成功应用,为企业新增产值数百亿元。
2021年,李殿中被授予“全国优秀共产党员”称号。李殿中对记者说:“创新很多时候是‘九死一生’。虽如此,也要拿出‘亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔’的豪情,向着‘卡脖子’难题攻关。”凭着对初心的坚守、对事业的执着、对创新的追求,李殿中用一名科技工作者的实际行动,为伟大祖国早日建设成为世界科技强国贡献着自己的力量。
(本报记者 刘勇)
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